【全国劳模和先进工作者风采】霍威:毫厘之间显功力
2025-05-14 08:42:10

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霍威(右)在测量零件。 受访者供图

5月6日,霍威早早来到他所在的陕西群力电工有限责任公司(以下简称“群力电工”)的工台前,开始一天的忙碌。

徒弟李晓伟跑上前来说:“师傅,听说您有一个在气球上给A4纸打孔的绝活,能不能给我演示一下。”

霍威看了看时间,距离上班还有几分钟,就爽快地答应了。只见他左手将一张A4纸放在气球上,右手摇动钻床手柄。转瞬间,他用钻头给A4纸打了3个孔,而气球完好无损!一张A4纸的厚度只有0.05毫米,这番操作彰显了霍威的毫厘之功。

敢于不断挑战困难,是霍威成功的秘诀。

1995年,20岁的霍威从技校毕业,进入群力电工,成为一名钳工。在师傅的带领下,车、铣、刨、磨、锉,他掌握了钳工的基本功。“在别人眼里,钳工是一份枯燥乏味的工作,但我每次看到机床加工出一个个模具时,就会特别激动。”霍威说。

进厂第二年,霍威就取得了公司青年钳工技术比武第一名的成绩。

多年前,群力电工从德国进口了一条罩子级进模生产线,但后来因为买不到进口的配套材料,设备就闲置下来。2016年,霍威带领徒弟开始生产替代材料。没有原始资料,没有同类技术支撑和借鉴,没有规律可循……霍威进行了极其艰难的技术摸索。功夫不负有心人,他终于成功让进口设备重新运转。

2017年,以霍威名字命名的“省级大师工作室”正式成立。

在一个关系到企业转型升级的重大项目中,一种推杆烧结特种工艺难倒了一批技术人员,导致烧结合格率和效率非常低。

霍威工作室团队临危受命,从最基础的零件精密测绘入手,抽丝剥茧分析失败的原因。找到核心问题后,他果断放弃传统工艺,把定位模上的垂直定位孔改为斜度11度的斜孔。攻关过程中,他反复修正定位槽参数,将槽宽从0.54毫米一丝一丝调整到0.65毫米,再回调到0.61毫米,在毫厘之间寻找零件配合的最佳契合点。最终,经过4个月7批次试制验证,他一举解决了推杆烧结技术难题。烧结合格率提升到85%。霍威工作室成立以来,先后攻关、解决150项难题,为企业创造了2600余万元的经济效益。

在企业数智化转型中,霍威带领团队挑战零件加工自动化。2020年,在机器人应用于金属罩子生产项目中,他发现传统模具结构影响夹取效率,于是大胆提出改良模具结构,并通过增加润滑油导流槽、改良机器人夹爪与喷油装置等细节优化,最终使机器人能够应用于罩子生产。该工艺成为公司首个成功应用的自动化工艺。

此后,霍威不断深入探索与创新,先后完成数字钻床自动化、底板刮孔、底板挤台、罩子激光切边、弯钩焊脚一次成型等多个自动化生产工艺的研究,完成20余副工装夹具的设计改进,为公司产业升级、实现高质量发展贡献了智慧和力量。

4月28日,霍威被授予全国劳动模范称号。(来源:陕西日报)

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楠桠 小编
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